半自動高精度平面貼標機調(diào)試心得
訪問:1次 時間:2016-09-09
時間過的真快,兩個月的時間就這樣過去了,仿佛昨天還在學校,今天就在公司實習了,是這段時間里,我們從什么都不懂的慢慢學習著,不斷進步,不斷的提升自己的水平。下面是我調(diào)試半自動圓弧面貼標機的調(diào)試心得。
調(diào)試的設備:半自動高精度平面貼標機
設備的主要機構包括有:
1、放料機構,用于安放卷標的料架。
2、滾筒機構,繞行標簽,保證標簽的張力。
3、吸標頭,用于吸取標簽,然后將標簽貼附到產(chǎn)品表面。
4、剝標機構,用于剝離標簽。
5、牽引機構,拉動標簽卷并送出相應的標簽。
6、收料機構,回收標簽底紙。
7、牽引電機,拉動標簽卷的動力源。
8、氣動三聯(lián)件,過濾空氣中的水分、顯示與控制系統(tǒng)當前壓力值。
整機運行:放置產(chǎn)品→標簽貼附(設備實現(xiàn)自動化)→取出已貼標產(chǎn)品。
剝標過程:壓緊氣缸壓緊標簽帶→剝標氣缸推出→壓緊氣缸收回→牽引拉動標簽卷→標簽剝出。
調(diào)試的過程中,問題多多,不斷的考驗我們的細心和耐心。不斷的促使我們成長,使我們學會了很多調(diào)試方法,同時在不斷的積累經(jīng)驗。看到一臺機器,首先要檢查機器的基本裝配問題,例如螺絲有沒有上緊,機構之間有沒有配合好,機構有沒有裝反等等一些基本的裝配問題。
問題1:標簽貼歪斜
仔細觀察下發(fā)現(xiàn)樣品治具間的距離沒有根據(jù)標簽之間的距離裝配好,治具間的距離太小,且不平行。導致標簽不能成功的覆在樣品上。因此根據(jù)標簽間的距離重新裝配好就可以了。
問題2:吸標頭吸不上標簽
(1)在不斷檢查下發(fā)現(xiàn)剝標板和吸標氣缸沒有形成一個90度貼合面,就是吸標機構沒有貼合到剝標板,導致吸不上標,從而導致不能正常的貼標,因此拆下剝標板和吸標氣缸,重新裝配即可,使他們之間能夠有一個很好的貼合面,大大的提高貼標的精度。
(2)解決了貼合面的問題之后,發(fā)現(xiàn)還是吸不上標,在認真觀察后發(fā)現(xiàn),不同機構之間存在的先后動作決定了能不能成功的吸上標,這種吸標方式是這樣的,首先剝標氣缸彈出,標簽定位,吸標氣缸往下壓,壓住剝標氣缸,也就是吸標,然后是剝標氣缸回程,并不是像原來的機器那樣,是吸標氣缸往上升,所以,在不斷重復實驗后,得出一個結論:根據(jù)機器額程序動作,加快了剝標氣缸回程的速度,使標簽在一個平面上快速的剝離,這樣吸標氣缸對標簽的吸力是最大的。
問題3:標簽時不時走歪
標簽走的不穩(wěn)定,導致不能達不到精度要求,檢查后發(fā)現(xiàn)是繞標的問題,沒有按照正確的方式繞好標,受力不均勻,經(jīng)常使標簽走歪。所以繞標也是很重要的。同時也要使用限位環(huán),這樣大大的提高了貼標的精度。
問題4:剔除樣品不及時
頂針機構的治具由于制作精度存在誤差,導致不能順利的剝除樣品。樣品會卡在治具上,考慮現(xiàn)場的情況。在剔除的治具上加了錳片,貼合治具,這樣能夠順利剔除已經(jīng)貼好的樣品。
問題5:覆標沒有覆到位
在仔細觀察后發(fā)現(xiàn)剔除治具太高,且沒有傾斜角,覆標氣缸下去之后,剔除治具阻擋了氣缸往下降,并且樣品是一個圓弧,這樣就不能貼合樣品進行覆標。經(jīng)過尋求幫助,把剔除治具銑了一個傾斜角出來,這樣覆標氣缸覆標時就能對樣品形成一個圓弧貼面,起到很好的覆標效果。
問題6:標簽變皺了
觀察后發(fā)現(xiàn),由于制作的彈簧長度短了,彈性過大,導致覆標回來時,對已經(jīng)貼好的標簽進行擠壓,導致標簽變皺,破壞了覆標的效果。之后適當?shù)募娱L了彈簧的長度,降低了彈性,對標簽的擠壓減少了,標簽也是整整齊齊的。
在不斷的調(diào)試中,不斷的發(fā)現(xiàn)問題,認真的思考問題的所在,不斷的嘗試著去解決,在這過程中,自己的能力得到了提升,自己的技術也在不斷的進步著。
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